
安徽偉工機械科技有限公司
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前面已經(jīng)說過,中頻感應電爐熔煉鑄鐵工藝對比沖天爐熔煉,除了具有熔化溫度高的優(yōu)勢外,卻有不少缺點,主要有三個方面的問題:鐵水過冷傾向較大,極易產(chǎn)生影響材料機械性能的D、E型石墨;鐵水純凈,異質結晶較少,導致孕育效果差,在同等成分條件下,鑄件強度偏低鐵質偏硬;收縮傾向較大,在高牌號灰鑄鐵中錳含量較高時,容易產(chǎn)生顯微縮孔、縮松。
針對上述問題,應對的措施是: 在熔化后期增加一個高溫保持時間,盡可能使各種爐料熔化的鐵水晶粒均勻,尤其是細化石墨;適量增加外來異質(如硫化物),孕育效果,A型石墨的形成;控制高牌號灰鑄鐵的硫、錳含量及其比例,控制回爐料比例,達到合適成分。這些措施,對不同結構的鑄件產(chǎn)品是有差別的,需在實踐中掌握。





電爐高牌號灰鐵的孕育和變質處理
關于高牌號灰鐵(以HT300為例)的孕育工藝,傳統(tǒng)的孕育量是處理鐵水量的0.3-0.4%(以沖天爐生產(chǎn)為主),近年來隨著電爐的普及,孕育量逐漸增加, 新資料推薦0.5-0.6%,本人通過長期實踐,選擇孕育量在0.8%左右,取得強度硬度和切削加工性能的提高,鑄件加工后的內部缺陷大幅度減少。
關于鐵水二次隨流孕育,在澆注前加入粒度0.2-0.7mm的均勻的孕育劑,比較適用于厚件,而用于小件時反而增大了鐵水的收縮性能。
針對KP泵存在的縮陷和縮裂,雖然原鐵水含硫并不高,在孕育時同樣試加了少量稀土鎂硅鐵(約0.2%),也取得了理想的結果,縮孔問題 解決。分析其機理,鑄鐵產(chǎn)生縮陷,主要還是鐵水中的氣體(包括氧、氮、氫等)作怪,這些氣體在凝固后期析出時,鐵水無法補充,產(chǎn)生了缺陷,而稀土鎂硅鐵作為一種灰鐵變質劑(也是一種孕育劑),卻好是脫除氣體的能手,鐵水含氣量大幅度減少,缺陷也就了。
灰鑄鐵中的S有兩種存在形式,一種是單質,另一種是化合狀態(tài)的MnS,灰鐵中起結晶作用的硫,主要是化合狀態(tài)的MnS,我們現(xiàn)在的化驗手段(無論是化學分析還是光譜分析),都只能分析出鑄件和鐵水中單質狀態(tài)的S,而以化合狀態(tài)(MnS)存在的S是化驗不出來的。當單質S含量超過0.05%時,化合態(tài)的S含量就比較高了,此時的鐵水中: MnO+FeS=MnS+FeO,F(xiàn)eO+C=Fe+CO,或2FeO+C=2Fe+CO2

張經(jīng)理先生
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